
Problema a resolver: Una empresa de producción de antibióticos se encontró con importantes problemas en la recuperación del disolvente acetato de butilo tras el proceso de extracción del caldo de fermentación en la producción de penicilina. El proceso tradicional de torre de destilación al vacío presentaba las desventajas de un elevado consumo energético, una baja tasa de recuperación del disolvente y una calidad inestable del producto recuperado, lo que no solo aumentaba los costes de explotación de la empresa, sino que también afectaba a la posterior eficiencia de la producción y a la calidad del producto.
Aplicación de la solución: Para resolver los problemas anteriores, la empresa renovó el proceso original utilizando un evaporador de superficie rascada y estableció un sistema completo de recuperación de disolvente de acetato de butilo. La configuración del sistema incluía un evaporador de superficie rascada (con un área de transferencia de calor de 15 m²), un precalentador, un condensador de carcasa y tubos, un depósito de recuperación de disolvente y un sistema de vacío. Los parámetros clave del proceso se optimizaron y controlaron estrictamente para garantizar el efecto de recuperación: la temperatura de alimentación se mantuvo a 40-50℃, el grado de vacío a 10-20 mmHg, la velocidad del rascador a 200-300 rpm y la temperatura del medio de calentamiento a 60-70℃. El evaporador de superficie rascada consiguió una separación y recuperación eficientes del acetato de butilo mediante la formación rápida de una película y una evaporación suave, evitando los defectos de la torre de destilación al vacío tradicional.
Efecto de la solución y beneficio económico: En las condiciones de funcionamiento optimizadas, la solución consiguió excelentes efectos de aplicación: la tasa de recuperación de acetato de butilo alcanzó 98,5%, la pureza del disolvente recuperado llegó a 99,6%, y la cantidad residual de penicilina en el disolvente fue inferior a 0,1%, lo que satisfizo plenamente los requisitos de la producción posterior. El sistema pudo funcionar continuamente durante 30 días sin fallos, y el coeficiente de transferencia de calor se mantuvo estable en el rango de 1500-2000 W/(m²-K), garantizando un funcionamiento estable a largo plazo.
En términos de beneficios económicos, la renovación supuso un importante ahorro de costes y un aumento de los ingresos. Antes de la renovación, la torre de destilación al vacío consumía entre 3,5 y 4,0 toneladas de vapor por tonelada de disolvente, con un coste operativo anual de unos 2,8 millones de yuanes. Tras la renovación, el consumo de vapor se redujo a 1,2-1,5 toneladas por tonelada de disolvente, y el coste operativo anual se redujo a unos 1,2 millones de yuanes, con un ahorro anual de 1,6 millones de yuanes. La inversión total en equipos para la renovación fue de unos 1,8 millones de yuanes, con un periodo de amortización de la inversión de sólo 1,1 años. Además, la tasa de recuperación de disolventes aumentó en 3,5 puntos porcentuales en comparación con el proceso original, lo que supuso unos 800.000 yuanes de ingresos anuales para la empresa.
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