
Проблема для решения: Предприятие по производству антибиотиков столкнулось с серьезными проблемами при регенерации растворителя бутилацетата после процесса экстракции ферментационного бульона при производстве пенициллина. Традиционный процесс с использованием вакуумной дистилляционной колонны имел такие недостатки, как высокое энергопотребление, низкая степень извлечения растворителя и нестабильное качество извлеченного продукта, что не только увеличивало эксплуатационные расходы предприятия, но и влияло на последующую эффективность производства и качество продукции.
Внедрение решений: Чтобы решить вышеуказанные проблемы, предприятие реконструировало первоначальный процесс с использованием испарителя со скребковой поверхностью и создало полную систему регенерации растворителя бутилацетата. Конфигурация системы включала испаритель со скребковой поверхностью (с площадью теплообмена 15 м²), подогреватель, кожухотрубный конденсатор, резервуар для регенерации растворителя и вакуумную систему. Ключевые параметры процесса были строго оптимизированы и контролировались для обеспечения эффекта регенерации: температура сырья поддерживалась на уровне 40-50℃, степень вакуума - 10-20 мм рт. ст., скорость вращения скребка - 200-300 об/мин, температура греющей среды - 60-70℃. Испаритель со скребковой поверхностью обеспечил эффективное разделение и восстановление бутилацетата благодаря быстрому образованию пленки и мягкому испарению, избежав недостатков традиционной вакуумной дистилляционной колонны.
Эффект решения и экономическая выгода: При оптимизированных условиях эксплуатации решение достигло отличных результатов: степень извлечения бутилацетата достигла 98,5%, чистота восстановленного растворителя достигла 99,6%, а остаточное количество пенициллина в растворителе составило менее 0,1%, что полностью соответствовало требованиям последующего производства. Система могла непрерывно работать в течение 30 дней без сбоев, а коэффициент теплопередачи оставался стабильным в диапазоне 1500-2000 Вт/(м²-К), обеспечивая долгосрочную стабильную работу.
С точки зрения экономической выгоды реконструкция принесла значительную экономию затрат и рост доходов. До реконструкции вакуумная дистилляционная колонна потребляла 3,5-4,0 тонны пара на тонну растворителя, а годовые эксплуатационные расходы составляли около 2,8 млн юаней. После реконструкции потребление пара сократилось до 1,2-1,5 тонн на тонну растворителя, а годовые эксплуатационные расходы - до 1,2 млн юаней, что позволило сэкономить 1,6 млн юаней в год. Общие инвестиции в оборудование для реконструкции составили около 1,8 млн юаней, а срок окупаемости инвестиций составил всего 1,1 года. Кроме того, коэффициент извлечения растворителя увеличился на 3,5 процентных пункта по сравнению с первоначальным процессом, что принесло предприятию ежегодный доход в размере около 800 000 юаней.
Индивидуальные решения







